污水處理廠的運營后期,往往根據(jù)新的環(huán)境標準進行提標改造,或者對原有的設計缺陷進行彌補性改造,開始進入污水處理廠的更新改造階段。針對現(xiàn)階段污水處理廠在固有的運行周期中存在的階段性問題,專人呼吁要形成清楚地認識,并針對各階段形成有效地管控,實現(xiàn)污水處理廠的良好運行。
問題1:預處理構(gòu)筑物中對于格柵除泥機的忽視,如有污水處理廠為節(jié)省用地僅考慮設計一道中粗格柵,柵條間隙為20~30mm,造成過多雜物被沖過柵條而進入后續(xù)構(gòu)筑物,對潛污泵有較大影響,還會增加污水泵的能耗。
問題2:冬季曝氣池產(chǎn)生泡沫的原因?
第①方面是氣溫的原因。由于氣溫低,曝氣池中產(chǎn)生的氣泡不易破碎,輕易堆積,這時應對工藝進行調(diào)整,適當降低溶解氧,破壞泡沫堆積的條件。
第②方面是進水中表面活性劑物質(zhì)含量過高,通過鼓風吹脫,容易產(chǎn)生大量泡沫,再加上氣溫條件,極易出現(xiàn)泡沫堆積。因此應查明污染源,采取措施使進水中無發(fā)泡物質(zhì),泡沫就會自然消失。
第三方面是由于微孔爆氣產(chǎn)生的氣泡小,不易破碎,易堆積,此時需對溶解氧進行適當調(diào)控,使泡沫得到控制。
第四方面是當曝氣池MLLSS過低時,比較輕易產(chǎn)生泡沫。因此,在冬季嚴格控制MLSS在1.5g/l以上,控制泡沫堆積效果明顯。
問題3::用一個工藝對COD去除,不對氨氮產(chǎn)生任何影響(不產(chǎn)生,不去除,如果有,盡量降低),COD在500多,去除到200+即可。
解決方案:
方案一:芬頓工藝,不對氨氮產(chǎn)生影響。COD到200。
方案二:如果構(gòu)成COD的物質(zhì)易沉淀,就用沉淀、過濾,去除COD,氨氮基本不變;如果構(gòu)成COD溶解性、生化性好,用生化法,降低COD同時,氨氮也會降低;如果構(gòu)成COD溶解性好,但生化性不好,可用氧化技術,降低COD,氨氮幾乎不動。
問題4:MBR,兩星期前出水氨氮一直在1左右,但是受到一次沖擊,氨氮漲到了100左右,目前已恢復,硝化池溶解氧在3-4,溫度30℃左右,ph一直穩(wěn)定在7-8,污泥濃度15g左右,SV40%,但是已近一星期,氨氮還是降不下來,用測硝酸根與亞硝酸根的試紙,反應很劇烈,說明硝化反應應該是有。
解決方案:
方案一:加些清水保持池內(nèi)氨氮在50左右,然后悶曝到合格,預計需要2-3天時間才會合格的。
方案二:出水100多氨氮,恢復起來比較慢,可以先不進水,靜止沉淀,抽取池內(nèi)上清液,然后再少量進水。
問題5:白酒廢水,700方的IC灌,進水COD3000,氨氮30PH7左右,前幾天酸化了,置換了里面所有的水,這幾天每天進水3h,連續(xù)3天都產(chǎn)生了泡沫。
解決方案:
酸化了, 這個泡沫問題不大,有酸化泡沫和沼氣組成的,提升堿度,往提升井里加碳酸鈉,多加,只要PH值不低于8,進水沒事。
問題6:曝氣頭如何布置才能使曝氣均勻?
解決方案:
方案一:合理的布置間距,避免某處的局部損失過大。
方案二:曝氣是否均勻,除了布置以外還要看曝氣設施的新舊程度是否相同,特別是微孔曝氣頭,即使是在同一曝氣支管下,如果新舊程度不同,曝氣肯定是不均勻的。這就是在檢修更換曝氣頭的時候,要換就換一片,而不能一個一個換的原因。換下來的舊曝氣頭可以組成另一片,阻力相同,通過閥門來控制就會均勻的多。
問題7:1.芬頓反應實驗出水紅色。2.加大藥劑比例,加堿調(diào)PH值起沫很多,出水感覺黃綠色不是很重,加pam不絮凝?
解決方案:
加藥比例有問題,鐵多雙氧水多,廢水中含有難降解物質(zhì)與鐵離子形成絡合物,顯艷紅色并且很難絮凝沉淀,需要小試確認加藥量和效果,源頭查找水的來源,有效控制,原則保障少量多次,確保fenton氧化效率。
問題8:臭氧和COD的投加比例是多少?
解決方案:
方案一: 如果是直接除COD,一般按3倍COD估算,如果斷鏈等改良B/C,用:1:1,1:2,看污染成份,比較高難的還是用中試數(shù)據(jù)支撐更靠譜。
方案二:單純考慮直接氧化去除COD要3倍,催化建議做小試。
問題9:除了鏡檢,絲狀菌膨脹與非絲狀菌膨脹直觀的區(qū)別是什么?什么是引起引發(fā)他們的原因?
解決方案:
方案一: 非絲上清液渾濁,因負荷高。絲狀菌一般清澈,但后期也會渾濁,所以要具體情況而看。
方案二:低負荷,低pH,低溫,營養(yǎng)比例失調(diào),負荷沖擊會引起絲狀菌膨脹。高負荷,毒性物質(zhì),引起非絲狀菌膨脹。
問題10:污泥濃度過高6000,沉降比30min 60%。排水時已經(jīng)有一點跑泥、除了加快回泥,還要在曝氣方面注意什么?
解決方案:
加大排泥量、嚴格控制好溶解氧、增加污泥沉降時間、投加部分絮凝劑等。
問題11:終沉池出水呈黃綠色是怎么引起的?
解決方案:
方案一:處理城市生活污水,由于途中污水管內(nèi)厭缺氧所致進水顏色發(fā)黑,處理后的出水出現(xiàn)黃綠色也正常。
方案二:部分工業(yè)廢水也一樣,出水顏色異常,多半是進水原因造成的。
問題12:出水COD連續(xù)高于進水COD。遇見這種情況,該如何解決呢?
解決方案:
方案一:如果MLSS沒有大幅降低,要考慮進水是否有抑制物質(zhì),如果是有抑制物質(zhì)流入,除了接觸抑制物質(zhì)流入外,還要加大排泥,把抑制物質(zhì)排出,進而通過新污泥形成來恢復系統(tǒng)。
方案二:是否還有大量活性污泥流出,導致實驗室數(shù)據(jù)偏高?可以通過把雜質(zhì)過濾后監(jiān)測COD,看看是否有不同數(shù)據(jù),如果過濾后COD數(shù)據(jù)降低了,那么保證活性污泥的沉降性就是第①位的。
問題13:工業(yè)高鹽污水(原水鹽酸量比較高),預處理后進厭氧罐控制污水鹽度5%以下,罐子是焊接的,該鹽度的污水對厭氧罐有什么影響,防腐有特別要求嗎?
解決方案:
方案一:罐子若不大用PE桶,這個鹽度估計環(huán)氧樹脂不保險,不銹鋼怕氯離子,也不能用,搪瓷或襯塑的太貴。
方案二:碳鋼防腐,防腐用環(huán)氧樹脂漆,或者瀝青漆。
問題14:工藝介紹:焦化廢水,AO工藝+MBR,內(nèi)回流R=400%。進水TN=400mg/L。要求出水TN≤50mg/L,如果TN去除率=4/5=80%,則出水TN=20%*400=80mg/L,那么出水總氮是超標的。但設計單位的解釋是,普通AO工藝這樣計算沒錯,但使用MBR膜,其去除率要增加10%-20%,所以出水總氮是小于50mg/L的。設計單位的這種解釋對嗎?MBR真的這么神奇嗎?
解決方案:
關于為什么MBR膜的總氮去除率會增加10-20%,設計單位解釋說,MBR膜可以提高污泥濃度到8000mg/L,所以去除率會提高。提高污泥濃度可以提高處理能力,但能否提高10-20%,很是懷疑。
問題15:生活污水經(jīng)過A/O工藝處理,采用MBR進一步處理,但為了增加去除磷,在進入MBR反應前水中加入除磷劑,這對MBR運行是否有影響?尤其是對膜?
解決方案:
濃度很小時影響不大,但藥劑的加入還是有影響的,會影響孔徑,清洗也難,加藥會影響膜的使用壽命,膜清洗的頻率也要增加,所以,除磷劑好加在沉淀池,膜池不要加。
問題16:平面曝氣器和球面曝氣器有何差別?
解決方案:
球面的服務面積大
問題17:在運行過程中發(fā)現(xiàn)污泥發(fā)白,是什么原因造成的?如何解決?
產(chǎn)生原因:
1、缺少營養(yǎng),絲狀菌或固著型纖毛蟲大量繁殖,菌膠團生長不良。2、PH值高或過低,引起絲狀菌大量生長,污泥松散,體積偏大
解決辦法:
1、按營養(yǎng)配比調(diào)整進水負荷,氨氮滴加量,保持數(shù)日污泥顏色可以恢復。
2、調(diào)整進水pH值,保持曝氣池pH值在6~8之間,長期保持PH值范圍才能有效防止污泥膨脹。
問題18:沉淀池有大塊黑色污泥上浮的原因與解決方法?
產(chǎn)生原因:1.沉淀池有死角,局部積泥厭氧,產(chǎn)生CH4、CO2,氣泡附于污泥粒使之上浮,出水氨氮往往較高。2.回流比過小,污泥回流不及時使之厭氧。
解決辦法:
1.若沉淀池有死角,可以保持系統(tǒng)處于較高的溶解氧狀態(tài)問題可以得到緩解,根本解決需要對死角進行構(gòu)造上的改造才能實現(xiàn)。
2.加大回流比,防止污泥在沉淀池停留時間太長。
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