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【干貨】污水處理各工藝的去除率問題總結(jié)與歸納

作者: 編輯: 來源: 發(fā)布日期: 2018.11.19
信息摘要:
1.水解+生物膜接觸氧化法處理制藥廢水,污泥培養(yǎng)了一個月了,進水出水COD基本一樣。今天特地做了SV30,污泥量還行,沉降很快,上清液清澈,…

1.水解+生物膜接觸氧化法處理制藥廢水,污泥培養(yǎng)了一個月了,進水出水COD基本一樣。今天特地做了SV30,污泥量還行,沉降很快,上清液清澈,鏡檢有累枝蟲,污泥應該沒死、沒中毒?。“偎疾坏闷浣猓。〗蠯F含量高,COD變化不大可能是什么原因呢?(負荷大?溫度低?曝氣?)

 回答: (1)初期,你的廢水是制藥廢水,所以污泥需要有個適應過程,只要污泥或生物膜能夠長起來,處理效率會提高的。 

(2)另外你所說的污泥要排除是無機物流入系統(tǒng)過多導致的污泥,如此則有效成分低,沉降快,處理效率低。  總之,只要廢水的污泥需要適當適應馴化的,培菌時間會比一般的城市污水污泥培養(yǎng)時間要長的。

 2.針對溶解性有機物,應采取什么措施,能有效降低COD?

 回答: 工藝上可以可以使用水解酸化、生物膜法等進行前期降解,而后再通過傳統(tǒng)活性污泥法進行處理為好。

 3.生產(chǎn)磷酸三(丁氧基乙基)酯產(chǎn)生的廢水,現(xiàn)在已經(jīng)能夠用絮凝的辦法把廢水處理的特別清澈,只是COD指標太高了10000mg/L以上,還用什么能降低COD呢,排放廢水的指標有機物質(zhì)不能太高了,怎么辦呢?

 回答: 1、看看B/C比,確認一下可生化性,生化性高于0.3的話,生物接觸氧化池+傳統(tǒng)活性污泥法工藝可以使用。

 2、如果生化性不佳,追加水解酸化段。 水量不高的話,如每天就幾噸的話,委托單位外運處理也可。

4.近接到一個工程,是一個植物油廠排放的含油廢水,只不過這個廢水排入到附近水池里,而且呈白色,估計已經(jīng)乳化掉了,現(xiàn)在就是要求將這些廢水進行處理,,并不一定要求將COD處理達標,只要能夠稍微降低,并且保證處理后廢水清澈就可以。該如何做?  另外,我想請教破乳的方法?

 回答: 可以先破乳,在混凝沉淀。購買氯化鈣進行破乳,具體投加量你通過簡單試驗決定即可。通過混凝沉淀后,出水清澈應該問題不大。

 5.厭氧段和缺氧段如何提高處理效果?

 回答: 提高厭氧段和缺氧段的處理效果,主要是停留時間、ph值、溫度等方面的控制得到,保證微生物對有機物的有效處理。比如,進水PH異常的,就要設(shè)法調(diào)整下,可以酸堿調(diào)整、也可以水量調(diào)整。

 6.調(diào)試一個印染廢水廠。他們工藝流程是絮凝,沉淀,厭氧,接觸氧化,二沉,出水。他們前面物化段處理效果不錯,厭氧池可能效果不理想,接觸氧化池填料已飽和,處理效果不好。但廠家不想更換填料,有沒有什么辦法能提高處理效率的?

 回答: 處理效果不好不一定就是問題在接觸氧化池上,因為你的印染廢水可能比較難降解。為了提高處理效率,還是要提高厭氧池的效果,以便提高接觸氧化池的處理效率。

7.處理皂素廢水,先遇到問題如下,用石灰脫硫效率也只能到50%,去除50%以后硫酸根含量還有五六千,硫酸根高了之后,一是影響厭氧效果,二是后面硫酸鈣沉積嚴重,有什么辦法解決沒有。COD12000~20000mg/L,pH3~4,SO42- 8000~10000mg/L,綜合廢水具有可生化性差、污染負荷高、SO42-含量高、色度較高的特點,且含有水溶性皂苷、單寧類、果膠等對微生物有毒害作用的物質(zhì),屬高濃度難降解有機廢水。有何解決辦法沒有,現(xiàn)想到加鋁鹽,成鋁鹽的復鹽沉淀,但還在測試階段,可以嗎? 

回答: 1、這樣應該是你原水硫酸根太多所致吧。沉淀嚴重,主要是硫酸鈣沉淀比較松散所致??梢酝都有┬跄齽┹o助沉淀。 

2、此類廢水不知道每天處理量多少?一般水量不大可以考慮委托外部單位處理,那么處理成本有優(yōu)勢。工藝上,這樣的廢水達標排放還是有難度的,可以引入生活污水,且水量合適的話,則配合處理起來可以使系統(tǒng)穩(wěn)定,否則,比較困難了。

 8.我們都知道在池容不變的情況下提高污泥濃度可以增強COD、N、P的去除效果,但是怎么判斷池子容積不夠用了,需要擴建。

 回答: 主要看MLSS是否合理以及去除率和供氧情況。

 1、MLSS一般不高于4000mg/l,高了的話沉降、供氧會有問題。

 2、去除率,自然看是否可以滿足出水合格的要求。

 3、供氧的話,如果MLSS太高的話,則供氧會跟不上,很多時候可能會小于1.0mg/l。

 9.同一系統(tǒng),進水污染物總量相同,反應時間相同,一種水量大污染物濃度低,一種水量小污染物濃度高,這兩種情況處理效果相同嗎?

 回答: 水量不同,停留時間就很難做到相同,所以,如果條件相同,要看系統(tǒng)平時的運行狀態(tài)是接近高負荷運行還是低負荷,如果不統(tǒng)一,就會有沖擊發(fā)生。

 10.目前調(diào)試一股電鍍廢水,鍍種主要是銅鍍錫、銅鍍鋅、銅鍍銀,沒有鎳,沒有焦銅。使用工藝是氰系二級破氰,鉻系還原,然后綜合使用化混處理。現(xiàn)在我遇到情況是,綜合池廢水TCU濃度高達35PPM以上,出水TCU在1-2PPM,去除率已經(jīng)達到94%~97%左右但是仍然不達標(TCU <0.5達標),化混處理時經(jīng)過很多小試是把PH調(diào)整到9.0左右來使之沉淀。但是TCU實在降不下來了,求指教有什么方法嗎?經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn)隔油池跟鉻系池TCU濃度非常高,都超過40了,這2股廢水處理完都是流向綜合調(diào)節(jié)池的。

 回答: 去除率已不低了,可否嘗試將處理出水回用來稀釋原水,一般稀釋后再處理會有所好轉(zhuǎn)。

11. 1,二次沉出水水質(zhì):COD600mg/L  BOD 90mg/L 這兩個都是個大概值 2,三沉淀出水水質(zhì):COD350mg/l BOD55mg/L 這兩個也是個大概值 問題:  1,二次沉和三沉之間有個芬頓工藝,現(xiàn)在需要將膜生物反應器工藝加到這工藝段上去,應該加到什么地方去?  2,芬頓出水是否含有雙氧水的鑒定方法?如果雙氧水過量,而出水要進入生化段怎么去除雙氧水的影響?

 回答: 講究去除效果的話,膜生物反應器可以放在三沉后段,雙氧水使用量在芬頓中的量經(jīng)過三沉后一般還不會影響到你的膜系統(tǒng)。

 12.前段時間脫泥機故障,導致系統(tǒng)內(nèi)活性污泥濃度升到九千多,氨氮進水36,出水30,高濃度的情況下怎么降低氨氮?提高去除率?

 回答: 高濃度后會出現(xiàn)供氧不足,導致氨氮去除率降低,你可看看是否可以提升溶解氧。當然,能夠降低污泥濃度也可。

 13.影響COD去除率的因素都有哪些,

 回答: 大概3個因素影響吧。

 1、進水水質(zhì)決定去除率,一般難降解的工業(yè)廢水比生活污水去除率低。

 2、處理設(shè)施設(shè)計與現(xiàn)狀是否匹配的問題,比如水力負荷過高等問題。

 3、系統(tǒng)運行操作是否得到的問題,比如污泥濃度控制過高,曝氣過度,營養(yǎng)劑缺乏等。

 14. 公司采用EGSB+CASS工藝處理酒精廢水,EGSB的出水COD:1200mg/L VFA:90mg/L 氨氮:500mg/L PH值7.8  經(jīng)過吹脫塔降溫后直接進入CASS池,CASS池共有4個池總?cè)莘e7000M3,每天處理約2000M3(每天排3池水)。CASS出水PH值僅在5.5——6.0之間。偶爾會達到6.3左右,現(xiàn)在每天都投加石灰但是出水仍然沒有多大變化。SV30在40—50%,MLSS在5000——7000mg/L。DO在5—6mg/L。 問題請教:  氨氮波動比較大,在5——85mg/L之間波動,其中3#、4#比較穩(wěn)定,一般在5—40mg/L,1#/2#波動大這兩天維持在50——80mg/L間。請問如何調(diào)整現(xiàn)在的狀態(tài)能保持出水氨氮穩(wěn)定?另外,厭氧出水如此高的氨氮是不是正常?如何才能中進入CASS前去除一部分氨氮呢?我們的廢水是純小麥酒精廢水,SS很難提取,較大部分進入?yún)捬豕蘖恕?nbsp; 補充說明:  COD的去除率在85%左右,出水僅200mg/L左右,氨氮波動小時去除率一般維持95%左右,我們執(zhí)行的是污水排入城市下水道水質(zhì)標準COD:500mg/L 氨氮:35mg/L。

 回答: 你所說的EDSB后出水氨氮500,經(jīng)過吹脫塔后,再進入CASS池前氨氮降到多少呢?  感覺氨氮去除率90%的話也是不低了。 另外,你的PH太低了,所以,如果進一步提升PH值到7以上的話,我想可以進一步提高氨氮去除率的。

15.現(xiàn)在遇到一種含有聚丙烯酰胺的高粘度污水,準備用生物法處理。用生物法處理污水要求粘度的上限是多少?如果粘度太高不適合用生物法處理,有沒有什么方法能降低粘度?

 回答: 這個廢水如果你有藥品的話,可以測一下BOD5,看看其可生化性。另外,年度大的話,可以如下對策: 

  1、引入其他廢水一起處理,進行稀釋。

  2、設(shè)計時考慮多回流,一樣可以起到稀釋作用的。

   3、粘度,我想不影響曝氣的話,問題不大,也可以通過不同粘度的廢水進行BOD5檢測,看看那個粘度或濃度時去除率高。

 16.CASS工藝處理生活污水,近氨氮異常高,在60ppm,cod在250-320之間(設(shè)計進水氨氮為30,COD320),出水氨氮一直降不下來,曝氣2h的池子出水氨氮在30-40(正常運行為4h周期,進水曝氣2h,沉淀1h,排水1h),為了提高氨氮去除率,把幾個池子延長曝氣3個周期再排水,即曝氣時間為6h。但是出水氨氮基本穩(wěn)定在10-13之間就降不下去了,這是怎么回事呢,根據(jù)資料,常規(guī)的影響因素有,溫度:目前12的左右;PH:目前池子為6.8-7.2左右;泥齡都很長,超過了30以上,應該有50;進水碳源比例不足,出水近幾天COD已經(jīng)超標在70-100。 請問:怎么提高氨氮的去除率呢?曝氣幾個周期為啥COD還高(化驗數(shù)據(jù)應該基本準確)?  在冬季我鏡檢微生物,生化池內(nèi)的微生物一直都不理想,有少量鐘蟲和累枝蟲,但是個體小,不活躍。我取池壁的污泥鏡檢反而有大量累枝蟲,很多。今天我鏡檢其中幾個池子有一個池子有大量累枝蟲、線蟲、輪蟲;有一個只有線蟲。為啥池子的污泥鏡檢差,池壁又好,怎么理解?

 回答: 1、PH看看是否可以再調(diào)高些,盡量不要低于7;沉淀初期和排水末期的氨氮請檢測下,如果后期的數(shù)據(jù)高,說明要縮短沉淀和排水時間。

 2、曝氣過度所致。池壁為菌膠團,不容易受曝氣影響。

 17.在調(diào)試一個液晶顯示屏的工業(yè)廢水處理廠,之前運行還比較正常,現(xiàn)在出現(xiàn)了污泥沉降性能變得很差的現(xiàn)象,二沉池水量稍微大一點,馬上就有大量污泥從出水跑走,進入后續(xù)的沉淀池加藥沉淀后(PAM和PAC),污泥排入濃縮池,由于脫水機處理量小于物化污泥產(chǎn)生量,經(jīng)常會有大量物化污泥進入生化池,使得污泥沉降性能一直得不到改良。具體運行參數(shù)如下:處理水量約為20000m3/d,進水氨氮在30以上,TN在40~50,COD為200左右,BOD/COD值約為0.45,TP值不穩(wěn)定,在0.5~2之間,生化池MLSS之前控制在2200左右,因為物化污泥進入后激增到3000以上,SV為50左右,目前已經(jīng)將污泥濃度控制到1700左右,SV為45左右,DO控制在3-5mg/l,運行到今一個多月,污泥沉降性能依然不見改良,出水指標除了氨氮和TN幾乎沒有什么處理效果外,其他各項常規(guī)指標都正常,COD出水35左右,有什么建議嗎?

 回答: 沉降比45的話,還不二沉池飄泥那么嚴重。是否你的進水量已超過設(shè)計值,也或者沉淀池有短流。

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